冷凝器氦检漏设备在现代工业生产中广泛应用,代表了科技水准,以及人们对产品品质的要求的提高,比如消防器材的检漏,早在国内采用的是浸水法,将灭火器放在水中,如果没有气泡冒出,就认为是合格的,此种方法完全靠人的观察,組当遇到微小泄露时,根本无法察觉,很可能在以后的使用中遇到问题,甚至可能危及生命,使用氦质谱检漏仪则大大降低了泄露风险,即使对微小的泄露也会侦测到,并加快了生产效率。
测试方法,使用氦质谱检漏仪的正压法,先将灭火器内冲入氦气,然后放在密闭腔体内,腔体与氦质谱检漏仪相连,工作时先将腔体内抽真空,到达一定的真空度后开始检漏,测试漏率在10-5 mbar.I/s,下视为合格(实际测试在24小时泄露2 ml.约为10-5 mbar.l/s)。
当发现冷凝器氦检漏设备的灵敏度降低,而检漏仪的工作真空度状态良好,放大器的各级工作电压也符合标准要求,就基本上可以确定检漏仪灵敏度降低的问题来源于离子源的质谱分析管受到了严重污染。
这个时候,就需要将检漏仪的离子源分析管道拆下来进行清洗。具体的清洗方法如下:
先用较细的高标号金相砂纸小心细致地擦洗分析管道的内表面及离子源各电及部件,这里不能用粗砂纸,因为粗砂纸容易损伤真空分析管道及离子源的各电及部件;然后用航空汽油或丙酮和无水乙醇清洗,并用去离子水冲洗干净;较后用烘箱或电吹风进行干燥。整个清洗过程中需要注意,分析管道上的磁铁不能撞击、不能受热,否则可能导致磁铁退磁,使检漏仪的灵敏度降低。如果操作正确,经过清洗维护后的氦质谱检漏仪的灵敏度可比清洗前提高2~3倍。